“集控、集控,我是何俊三,超聲波噴霧系統(tǒng)升級改造完成,現(xiàn)場環(huán)境已確認(rèn),現(xiàn)申請遠(yuǎn)程試驗(yàn)。”
“集控收到,現(xiàn)遠(yuǎn)程開啟超聲波抑塵噴霧系統(tǒng)?!?/p>
“超聲波抑塵噴霧系統(tǒng)已開啟,請現(xiàn)場確認(rèn)運(yùn)行效果。”
“效果良好,時間間隔準(zhǔn)確?!?/p> 近日,隨著安山煤礦選煤廠“一封一擴(kuò)”舉措的大力落實(shí),超聲抑塵噴霧系統(tǒng)升級完成后正式投用,極大地降低了各轉(zhuǎn)載點(diǎn)及作業(yè)區(qū)域的煤塵,為職工營造了良好的作業(yè)環(huán)境,同時為標(biāo)化工作的動態(tài)達(dá)標(biāo)奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。 據(jù)悉,安山選煤廠轉(zhuǎn)載帶式輸送機(jī)多達(dá)22條,各轉(zhuǎn)載點(diǎn)煤塵治理難度較大,直接影響職工身心健康,且標(biāo)化工作動態(tài)達(dá)標(biāo)屢屢遇阻。為改善作業(yè)環(huán)境,該廠前期引進(jìn)超聲霧化除塵系統(tǒng),但初始運(yùn)行存在氣壓不均、覆蓋面積小等問題,導(dǎo)致降塵效果不佳。 針對此問題,該廠對超聲波抑塵噴霧系統(tǒng)進(jìn)行了升級改造,并積極踐行“一封一擴(kuò)”原則,充分利用廢舊皮帶、防塵布、斜鐵等材料,加大對各帶式輸送機(jī)密閉溜槽及篩機(jī)蓋板密閉性的完善,讓初次抑塵的煤塵在落煤點(diǎn)得到根本性控制,達(dá)到“一封”的實(shí)效落地效果。同時,為改善噴霧氣壓過大影響噴霧效果及控制二次抑塵,該廠在各密閉區(qū)域上方制作安裝泄壓護(hù)罩,并通過原有的噴霧系統(tǒng)的延伸,在原煤篩分系統(tǒng)的203、204弛張篩、205、206、207、208、701等帶式輸送機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)域添加了外置自動噴霧管網(wǎng),自動噴霧管網(wǎng)的延伸效果的體現(xiàn),落實(shí)了該廠“一擴(kuò)”原則的落地成效。且電工班通過對PLC控制系統(tǒng)升級改造,結(jié)合現(xiàn)場抑塵情況,使超聲波抑塵噴霧系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)時間間隔進(jìn)行了有效控制,既解決了水資源的浪費(fèi),且徹底抑制了二次揚(yáng)塵造成的煤塵污染。 “通過此次噴霧系統(tǒng)改造及‘一封一擴(kuò)’舉措的落地成效,選煤廠徹底解決了超聲霧化除塵氣壓不均勻、覆蓋面積太小等問題,其中噴霧系統(tǒng)改造利用高壓氣體將水滴霧化,達(dá)到直徑只有1~10μm的微細(xì)霧滴,在局部密閉的產(chǎn)塵點(diǎn)內(nèi)捕獲、凝聚微細(xì)粉塵,使粉塵迅速沉降,實(shí)現(xiàn)就地抑塵、降塵、除塵的目的,在改善作業(yè)環(huán)境及標(biāo)化提升方面取得了顯著成效。”廠長任雙換介紹說。 隨著智能選煤系統(tǒng)中基礎(chǔ)平臺、基礎(chǔ)自動化、智能控制、智能管理決策的不斷完善級中級智能化選煤廠的驗(yàn)收通過,安山煤礦選煤廠將繼續(xù)秉持“理論+實(shí)踐”為先導(dǎo)的理念,以“創(chuàng)新+實(shí)效”為工作抓手,緊緊圍繞智能化選煤廠建設(shè)工作,縱向延伸,集思廣益,不斷探索新思路、新舉措和新方法,讓雙創(chuàng)工作在切實(shí)解決問題上取得成效。